Inav 2.5.1. Управление на холостых оборотах.

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 27. 07. 2024
  • Вчера я выложил ролик с как мне казалось, решением озвученного мной ранее вопроса о причинах неуправляемости квадрокоптера на холостых оборотах после арма. И всё же я был не прав, решение было другим, спасибо Владимиру (set mc_airmode_type = THROTTLE_THRESHOLD set mc_airmode_threshold = 1000)
    Вчерашний ролик я удалил, и с ним случайно и предыдущий, с самим вопросом. Зато в этом ролике я озвучиваю ещё один вопрос, решение которого хотелось бы найти.

Komentáře • 18

  • @Leifur-AlexXz
    @Leifur-AlexXz Před 3 lety

    (* он не сбалансированный из-за того что длинная морда :D) ..только не по развесовке.
    Видимо, "длинная морда" имеет свой вертикальный резонанс на достаточно низкой частоте (до 50 Гц). И она "шатает всю остальную трубу".
    Вообще, не нужна ему такая морда - чтоб в Черепаху (с объективом Турбоай) не попадали пропы, морду можно смело подрезать сантиметра на 4.
    И/или конкретно по питчу надо снижать P и задирать D; получится P=28, D=56 :) (конечно, опционально - это я "например" цифры написал) ..там, конечн, надо смотреть на предмет перегрева - но сама идея такая.

  • @user-ty7rt7rl2r
    @user-ty7rt7rl2r Před 4 lety +2

    Раннее у меня было все нормально. Вышел айна 2.5 лень было разбираться заново хотелось быстрее подлетнуть проверить то что волновало меня в 2.4. Настроил коптер по мануалу юлиана воткнув свои пиды. Коптер стало именно подтряхивать очень сильно. Поставил пресет стало чуток подтряхивать. Подозрения на фильтры..

  • @igorvolkov6759
    @igorvolkov6759 Před 4 lety

    А у меня обратная ситуация, не могу заставить на одном вупе на бетке выключить полностью моторы при нулевом газе (при 1000 точнее), иармод выключен.

    • @FPV_Thrills
      @FPV_Thrills Před 4 lety

      регули настрой .

    • @igorvolkov6759
      @igorvolkov6759 Před 4 lety

      @@FPV_Thrills В белхелли в регулях минимальный газ 1100. А моторы и при 1000 вращаются.

    • @FPV_Thrills
      @FPV_Thrills Před 4 lety

      @@igorvolkov6759 снизь до 1000 в блхели

  • @user-nw6ci4qn1u
    @user-nw6ci4qn1u Před 4 lety

    а можно звук громче делать при монтаже?

    • @fpv_v_rio5028
      @fpv_v_rio5028  Před 4 lety

      Хм, вроде громкость нормальная

    • @user-nw6ci4qn1u
      @user-nw6ci4qn1u Před 4 lety +1

      @@fpv_v_rio5028 на ноуте слышно тихо достаточно, лучше делать громче, убавить всегда можно

    • @user-nw6ci4qn1u
      @user-nw6ci4qn1u Před 4 lety

      @@fpv_v_rio5028 на ноуте слышно тихо достаточно, лучше делать громче, убавить всегда можно

  • @FPV_Thrills
    @FPV_Thrills Před 4 lety +1

    Это не раскачка это "тряска среднего газа" ... лечится сменой прошивки на эмуфлайт 🤣🤣🤣 .. А если серьёзно это проблема фильтрации , которая и для бетафлайта и для айнава одинаково актуальна. Только эмуфлайт более менее стабилен в этом плане. Как вариант записывай логи смотри частотные графики с гиры , до фильтрации и после фильтрации... иногда бывает что рама резонирует на низких частотах например 50-80 гц... где динамические нотч фильтры ещё не работают ( они обычно от 100--150гц) , а лоу пасс фильтры данные резонансы до конца не подавляют.. Тогда как вариант выяснить на какой частоте резонанс и включить на эту частоту static notch filter ( если их конечно не повыпиливали из айнава) ... или снизить нижний порог dynamic notch фильтра.. Ещё вариант поставить пропы трёшки... нормально отбалансировав их на моторах .. может получше станет.

    • @vitdetz1921
      @vitdetz1921 Před 4 lety

      Плюсую! Была такая же болтанка недавно на 7", накрутил фильтра и пиды - все прошло

    • @fpv_v_rio5028
      @fpv_v_rio5028  Před 4 lety

      Ну так если бы это было только на средних оборотах- то было бы проще. Болтает всегда- даже когда просто висишь на месте. И замена на эмуфлай для дальнолёта- не вариант

    • @fpv_v_rio5028
      @fpv_v_rio5028  Před 4 lety

      В том то и дело что крутил, не помогло.

    • @FPV_Thrills
      @FPV_Thrills Před 4 lety

      @@fpv_v_rio5028 Это не пиды 146% Это тряска из-за недостатка фильтрации или кривых пропов. Я так понимаю дюймов восемь пропы ? Если они не отбалансированы да ещё и двушки вот эта вот тряска это ещё отличный результат.

    • @vitdetz1921
      @vitdetz1921 Před 4 lety

      @@fpv_v_rio5028 у меня тоже болтало когда висел на месте, типа потряхиваний небольших. Грешил на жпс и компас, сейчас гораздо лучше стало. Надо смотреть шум на самих моторах, выводить их в блекбоксе и сравнивать с pid_d по питчу и роллу. Если есть сильное сходство в графиках шумов, это плохо